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真空爐工件變色毛病修理實例
    真空爐在工作中屢次呈現(xiàn)工件變色毛病,毛病原因也各不相同,本文選擇三次比較典型的修理實例進行介紹。
   (1)真空回火爐工件變色毛病修理 真空回火爐在工作中呈現(xiàn)工件變色,裝入試件爐冷后試件依然變色,然后承認真空體系存在問題,經(jīng)過對擴散泵換油,替換真空規(guī)管后屢次丈量極限真空和壓升率,發(fā)現(xiàn)極限真空度有時能達到,有時又達不到,壓升率略微差點,置疑真空室存在動態(tài)走漏,在對高閥閥桿密封處以及粗抽閥進行重復檢漏,終究承認走漏部位為粗抽閥法蘭密封處漏氣,替換粗抽閥后設備康復正常。
   (2)底裝料立式真空氣淬爐工件變色毛病修理 底裝料真空氣淬爐呈現(xiàn)工件變色毛病后,測試極限真空度和壓升率都正常,對真空室高溫洗爐后放入試環(huán),爐冷后試環(huán)變色,置疑真空體系漏氣,經(jīng)過對真空室進行檢漏并替換爐門密封圈以及電極密封圈后加工試環(huán)依然變色,修理陷入困境。在對修理進程進行剖析中發(fā)現(xiàn)第一次高溫洗爐后沒有正常爐冷,而是在200℃充氣冷卻,會不會是因為氮氣被污染形成真空室污染然后導致工件變色呢?在隨后的試爐中(先高溫洗爐、爐冷,再放入試環(huán)加溫、爐冷)工件色彩正常也證實了這種猜想,終究在與十五分廠修理人員一同查找中發(fā)現(xiàn)給管道氮氣增壓的模壓機漏油并進入氮氣中,形成氮氣污染然后工件變色。
   (3)頂裝料立式真空氣淬爐工件變色毛病修理 真空爐在加工15-5PH不銹鋼時效進程中呈現(xiàn)485℃保溫4h后變色,而其他金屬熱處理正常的現(xiàn)象,此設備因為高真空規(guī)管動搖較大,無法正常丈量極限真空度以及壓升率,隨后在對真空爐高溫洗爐的一起放入試環(huán),爐冷后試環(huán)色彩正常,此時以為變色原因為氮氣不純形成的,但在隨后按照正常工藝(15-5PH不銹鋼485℃保溫4h)加溫并爐冷后試環(huán)再次呈現(xiàn)變色,毛病原因又定位在真空體系上,經(jīng)過對真空檢漏,并發(fā)現(xiàn)爐門以及加熱電極處有細小走漏,在替換爐門密封圈以及電極密封后毛病依舊,最后再次對整個真空體系進行檢漏,發(fā)現(xiàn)擴散泵冷卻冒冷卻水套密封處漏氣,處理后設備康復正常。
因真空爐工件變色所帶來的設備毛病修理往往周期較長,毛病點很難承認,需要屢次進行漏點檢查,為了可以在呈現(xiàn)毛病后準承認位毛病,平常應加強設備使用進程的記錄,定期做好設備保護和保養(yǎng),確保設備良好狀況。

真空爐